Em busca de ações que contribuam para a economia de energia elétrica, a Sadia em Dois Vizinhos/PR, substituiu o motor tipo Standard do sistema de exaustão da turbina Kopper, da sua fábrica de rações, por um motor de Alto Rendimento WEG.

A economia gerada só nessa aplicação provocou uma redução de 9,4% no consumo de energia elétrica, o que representa R$4.800,00 a menos no orçamento anual da Sadia.

“As substituições nestes casos representam uma das ações mais representativas para aplicação na indústria, pois o investimento é rapidamente recuperado através dos ganhos de eficiência energética”, explica Rodrigo Augusto Neves, analista responsável pelo projeto na WEG Service.

Metodologia
Para selecionar os motores que representam potencial economia na substituição é necessário conhecer as características de funcionamento no regime de operação e as especificações técnicas dos equipamentos, implicando também no conhecimento do processo referente ao que ocorre no equipamento.

A metodologia utilizada pela WEG foi ordenada por cinco etapas para encontrar desvios e soluções quanto às oportunidades em economia de energia:

  • Análise dos dados e definição dos motores potencialmente ineficientes;
  • Visão geral dos processos;
  • Diagnóstico das condições operacionais;
  • Substituição dos motores;
  • Medições para a avaliação de resultados.